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浅谈油田节能降耗方式方法论文

2021-03-21 10:25:02
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浅谈油田节能降耗方式方法论文

摘要:海拉尔油田储层埋藏深,裂缝孔洞双重发育,渗透率低,属于复杂断陷油田。自然产能低,开采难度大,生产运行成本高。本文综合分析了海拉尔油田采油工程部分的现状及存在的问题,包括低产低效井、偏磨井、二氧化碳驱新技术以及注水等方面的问题,给出了节能降耗的方向,并提出了几点意见及建议,对实际生产具有一定的指导意义。

关键词:海拉尔;低产低效;注水;节能降耗

1海拉尔油田概述

海拉尔-塔木察格盆地横跨中蒙两国,占地7万多平方公里,石油总资源量13.03亿吨,我国境内的海拉尔油田已提交预测探明两级储量3.05亿吨。该油田产出条件差,油层埋藏深度大,储层泥化水化严重,缝隙、孔洞双重发育,属于复杂断块油田,自然产能低,渗透率低,开采难度极大。平均泵挂深度约1700m,乌东地区深井可达3500m,平均单井日产液量低,仅3.1t/d。另外海拉尔地区自9月份进入冬季生产,长期低温,最低气温可达-40℃,生产管理难度大。鉴于复杂的开发环境,海拉尔油田自投入开发以来主要以常规游梁式抽油方式为主,截止2014年底,海拉尔油田油井总数1174口,机采井数1069口,比例占到91.1%.

2生产现状及存在问题

海拉尔油田开采难度大,不仅体现在开采技术上,还体现在生产成本上。近年来,为节能降耗,提高经济效益,采油工程方面做了大量的工作,通过分类管理,采取针对性措施,加大低产井转间抽、转提捞力度,应用节能配套措施,降低举升能耗;完善管理与工艺配套,确保机采井“两率”指标稳定运行,但生产中仍存在一定问题,在节能降耗上仍有较大的提升空间。

2.1低产井数连年增多,举升效益下降

截止2014年年底,海拉尔油田机采井开井825口,供液不足井比例高达64.7%,平均沉没度为仅为128m,而小于100m油井已占到68.8%。低产井数量整体上居高不下(详见图1),举升效益下降。除低产液量外,相当部分油井短时间内达到了中、高含水的状态,部分区块综合含水上升较快。为节能降耗,目前已有421口抽油机井实施间抽生产制度,整个油田间抽比例已达49.4%,远远高于大庆老区的油田。而同样是外围油田,对比老区的外围,虽然海拉尔油田系统效率可持平,但日产液量<1t的油井系统效率仅为9.2%,而井数高达328口,占全部机采井比例的38.6%,目前这部分井间抽比例已达91.3%,要想在这部分油井上实现举升效益进的提升难度较大。

2.2井下杆管柱偏磨严重,检泵率高费用高

海拉尔油田泵挂普遍较深,平均下泵深度最浅的贝301区块为1124.3m,乌东、贝中区块近3000m,这直接导致了井下运动的复杂性,杆管柱偏磨问题比较严重。对因偏磨而进行检泵作业的53个井次的统计分析中,我们发现偏磨位置在上、中、下三个部位的比例分别为7.55%、5.66%和86.79%,可见管柱下方偏磨最为严重。造成偏磨的原因有很多,如下泵深度、产量、精神结构等,而造成海拉尔油田油井主要偏磨的原因是井斜(或井筒弯曲)、杆管失稳弯曲、产出液具有腐蚀性这三个方面。从以上原因着手,减轻偏磨的危害降低检泵率,延长检泵周期,节能降耗工作将有一定的进展。

2.3部分区块注水难度大,产能下降快措施见效短

海拉尔油田水井总数459口,日注水量10m3以下的低注井比例为46.9%。由于注水效果差,导致地层压力下降较快,无法保持正常的水驱效果,即便是进行油井压裂等增产措施,后期效果也不理想,措施有效期短。油田开发的过程中,由于原油的持续采出,原始地层压力逐渐下降,一般来讲如果地层能量充足,可进行弹性开采,而海拉尔油田属于复杂断陷低产低渗油田,天然能量不足,因此注水与开发几乎同步。但兴安岭群层、布达特群层地层条件较差,注水一直处于欠注状态。油井稳定产能时兴安岭群和布达特群储层的每米采油指数为0.02~0.06m3/dMPam,采油井单井产能仅3t/d左右[1]。压裂作为低渗透油田最常见的增产手段,在该区块效果也不尽人意。2012年,平均单井累计增油为555t,开发到2014年,平均单井累计增油下降到456t,产出远远没有达到预计的水平。

2.4二氧化碳驱处于试验阶段,有待进一步完善

二氧化碳驱油技术在我国应用虽然不是很广泛,但其本身是一项相对成熟的采油技术。与水驱、聚驱采油相比,二氧化碳的成本较低、采收率较高。其原理是使气体溶解于地下的原油中,使地下原油体积膨胀,从而起到降低粘度、界面张力的`作用,增加了原油的流动性,起到良好的驱油效果。根据二氧化碳驱在海拉尔的试验进展情况,目前采油工程主要还存在以下三个问题,一是防腐防垢措施需完善,二是封窜技术需配套,三是作业费用需降低。根据作业施工情况的跟踪反馈,井下杆管柱、工具腐蚀结垢的现象比较严重,比其他水驱井的比例要高。从日常生产数据可以看出,二氧化碳驱油井套压较高,套管中存有大量气体,高压气体会降低油井动液面的高度,产生供液能力不足的假象,不利用生产管理,因此封窜技术亟待解决。由于该项目目前仍处于试验阶段,存在较大不适应性,作业频率较高,作业费用较大,需要进一步的解决完善。

3建议

针对海拉尔油田采油工程方面存在的问题,本文从以下几个方面入手,给出几点意见及建议,有助于将节能降耗更加具体的应用到生产实际中。

3.1提高降本增效意识,加强典型事迹宣传

要想更大程度地实现降本增效,应采取技术与管理并行的方法。意识是行为的前提,意识指导行为首先就要从意识这个本质出发,从上到下,从管理者到技术人员,再到具体的岗位操作员工,都要深刻的理解“节能降耗、降本增效”的内涵。推广一项节能新技术是降耗,节省一块盘根同样也是降耗,节能降耗的思想意识不能量化,无论大小都应受到重视并加以鼓励。各级部门应层层分解,将工作做严做实,广泛宣传教育,挖掘身边降本增效的典型案例,大力推广,将“效益”这个概念植入每个员工的心中。

3.2加强机采系统管理,严格控制机采指标

对于油井的管理应本着从地面到地下的原则,管理范围从地面相关采油设备设施,到地下井筒、井下工具管理,再到深层次的油井动态分析、油层地质分析。生产中应继续加大低产举升方式和举升参数优化,深化低产井转间抽、转提捞工作,加大参数调整工作力度。具体实施起来首先要保证基础生产资料的全准,包括产量、含水、压力、测试资料等。其次要确定合理的工作制度,保证油井的系统效率。参数偏大井及时调小参或改为间抽,产液量持续过低者,应报计划关井。针对含蜡量高、含砂量高、偏磨严重的情况,生产中应确定科学合理的洗井制度,降低检泵率,保证油井的开井时数。水井部分的管理主要是把好注水质量关、平稳操作关,防止水敏、速敏等现象对地层产生污染进而增加开采难度,防止不合格水质对井下工具、杆管柱、地面管线的腐蚀,增加生产运行成本。其次要按时取全取准基础资料,并且能够及时分析、及时拿出调整措施,主要包括水质、吸水能力、压力、井下作业四方面的资料。尤其作为水敏性比较严重的油田,日注水量、注水压力等体现吸水能力的资料更为重要,其规律直接影响到注水开发方式的调整。最后要做到四个提高,即提高注水合格率、测试质量、封隔器使用寿命和施工作业水平。

3.3加强配套技术应用,合理优化生产结构

针对油田高含水井数多、产水量高的现状,应进一步加强机械堵水措施,控制无效注水,保证增油降水效果,同时也能起到缓解平面、层间矛盾,挖掘油层潜力的作用。为提高泵效,可推广高效液压自封低摩阻泵。相比常规整筒泵该泵可减小偏磨、提高泵效、降低能耗。现场试验试验表明,在泵径相同的情况下,采用液压自封泵泵效可提高10%。更换节能电机,如LP/CJT-12C型节能电机,其平均有功节电率9.80%,综合节电率14.36%,年节电率不可小视。对二氧化碳驱油井应综合应用防腐技术、腐蚀监测技术,选取适当的封窜工艺、封窜剂体系。偏磨严重的井应选用抗磨蚀油管、抗磨接箍、加重杆等技术措施,降低作业成本。水井方面,应加强注水调整,包括平面调整和层间调整,细分、重组注水层段,缓解地下矛盾,控制含水上升速度,从而减缓产量递减。

参考文献

[1]黄有泉.海拉尔油田苏德尔特复杂岩性储层压裂技术研究[D].大庆石油学院,2007.

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